造成真空泵堵塞的原因有很多种,我们具体分析一下:
1、建设初期,由于各个真空设备管路都会含有不同程度的杂质,铁屑,因而在真空泵入口安装了滤网,滤网堵塞势必影响抽速,但现在开工已3个月,滤网已经拆除,所以泵口滤网堵塞可以排除。但由于设备本身问题及操作等原因,洗萘效果不理想,导致煤气中的萘转移到后续工序。部分萘随煤气进入脱硫工序,萘与其他杂质等沉积在设备与管道内,堵塞真空泵和冷却器。同时洗苯塔后煤气夹带的洗油较多,造成脱硫循环液因含有洗油而使其颜色变黑,不仅直接影响脱硫效率,而且使再生塔顶逸出的酸性气体中也带有洗油,对真空泵和克劳斯硫回收装置正常运行造成严重影响。克劳斯炉的不完全燃烧,洗油及苯族烃在催化剂的作用下产生高温裂解,易使催化剂表面积碳而导致催化剂失活;其次是因进入硫反应器的过程气中含有短链烃,在硫反应催化剂的作用下易聚合并积聚在催化剂表面,使催化剂失活,还会在硫冷凝器内冷凝成多孔状黑色物堵塞硫冷凝器管束。以上可以看出,为了保证真空泵的正常运行我们必须加强脱硫前各道工序的操作,同时这也为我们硫回收工序打好了基础。
2、应避免最终脱硫用的NaOH溶液进入K2CO3溶液中,否则,在设计操作压力下将大大影响含有钠离子的K2CO3富液的再生,从而影响脱硫效果,同时会使KOH的消耗量将明显增大。在开工初期,设备和管道内的铁锈比较多,易与K2CO3生成K4Fe(CN)6。通过增加外排废液量、补充KOH和软水进行调整,将贫液中的K2CO3和副盐含量控制在正常范围内。(每升应小于15-20克)副盐的产生也会引起真空泵的堵塞。
解决方法:将分离器自调阀拆卸,其管路改为带有手动阀的20mm管路。将软水管路接上自调阀及流量计。将软水自调阀与真空泵分离器液位连锁。打开分离器外排手动阀,让其自动排液,采用软水自调阀来控制液位,而分离器液体浓度便会降低。同时外排管路全天候有液体排放,而杂质和副盐便不会在管路沉积,这样便可避免排液管路堵塞现象。
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