近年来,国家节能减排要求不断提高,我们威特公司大力开展节能降耗工作,据我公司的测算真空每提高1kPa,单位发电煤耗减少约2g/KWh,提高真空泵成套设备装置出力,提升凝汽器真空水平。
有客户反映,他们所购买的真空泵成套装置故障中,“喷射器无法投入”占比最大,导致真空泵出力受限,影响凝汽器真空的改善。对机组经济性影响较大,低温季节时6号机真空泵喷射器无法投入,真空泵出力受限,导致凝汽器真空不佳,现在消除真空泵“喷射器无法投入”故障,提高成套装置出力,提升低温季节时凝气器真空0.8kPa。
真空泵喷射器无法投入的原因分析: 1、喷射器旁路阀内漏 2、机械磨损增大 3、机械磨损增大 4、检修维护不到位 5、检修维护不到位 6、检修标准制定不当 7、低温季节冷却水温度高 8、喷射器气源含水份过大 9、喷射器流量调节不当
在我们的检测中发现,主要原因是:喷射器旁路阀无内漏现象,喷射器表面温度稳定,不低于0℃。检查喷射器旁路阀前后温差达到8℃~15℃,表明阀门内漏严重,直接影响真空泵成套装置出力,喷射器投入时管壁温度从常温到-15 ℃剧烈变化。凝汽器真空随之大幅波动,检查喷射器进口管道含大量水份。
解决方法: 1、喷射器气源改到湿度相对较小的大气。喷射器气源改接至大气并加装手动隔离阀和滤网。 2、为了消除阀门内漏,检修改型阀门,对翻版式逆止阀进行合理化改造,采用可靠性高的气动衬胶蝶阀消除内漏。
经实现后,效果对比后表明:真空泵D改造后喷射器投入正常,在558MW负荷下,B侧凝气器真空提高0.88 kPa、排气温度下降2.77℃。而改造投入费用10万元,煤耗降低1.8g/kWh,每年节约煤5184吨煤,节约发电成本230万元,减少了CO2、SO2排放。
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